改善降本ldquo牢rdquo不
白癜风 http://pf.39.net/bdfyy/bdfzj/200805/8096384.html随着QTI工作的深入开展,炼钢作业部的职工对现场改善工作有了更加清晰的思路,自己动手完成的改善项目越来越多。张晓成是炼钢作业部一名精炼操作工,平日里工作积极上进的他,最近却碰到了一件烦心事。在决战决胜四季度的工作中,精炼工序“喂线操作”的冶炼过程让他越来越发愁,而这也是生产过程中一个非常重要的环节,直接决定着整个工序流程的效率和产品质量。原来,张晓成发现更换金属丝线时,需要将两个线头打钩挂实,之后将导管内残余丝线拽出才能穿上新线,每次换线都需要30分钟以上,浪费约35米长的丝线,而且还需要3名职工在各层平台配合才能完成接线、拽线、卡线、穿线等工作,整个流程复杂、时间长、效率低,还存在人员高处坠落的危险,张晓成看在眼里急在心上。为了解决这个难题,每当上班的时候,张晓成都会对不同种类的丝线仔细琢磨,并提出了用“铁片连接”替代原有“弯折打钩”的方式更换丝线。这样一来,虽然避免了手动打钩易造成手指受伤的问题,但由于操作程序繁琐,铁片无法直接穿过喂丝机而被放弃了。但这并没有打消张晓成改善的决心。于是,他又对复杂的喂丝机设备进行了反复研究,最终想到了一个更好的主意,如果将铁片换成能套在丝线上 ,那不就能解决新旧丝线的连接问题了吗?而且还能避免手动调整喂丝机的情况发生。说干就干,他随即利用倒班休息的时间跑到了五金市场,自掏腰包买来了电钻、钢钉等材料,用烧氧管加工了几节3厘米长的套管,并自己动手用电钻在套管两端钻好了圆孔,用于穿透钢钉固定丝线。上班后,当接到主控室对讲机里传来“更换丝线”的声音时,他 个带着自制的套管冲了上去,不到10分钟便完成了丝线的更换工作。主控工高建军得知消息后,疑虑地看着张晓成问:“这么快,完成了吗?”张晓成自信满满地回答:“开机试试就知道了。”当套管经过导向轮顺利穿过喂丝机出口的时候,他们悬着的心终于放下了。第二天一大早,张晓成便把试验成功的消息告诉了作业区,经过作业区实地检查后表示,“这方法确实很好,不过 硬度大,可能会对喂丝机造成损害。”听了这句话,张晓成没有灰心,他再次来到五金市场,寻找适合安装的套管材料。功夫不负有心人,他终于找到了硬度合适、大小一致的铝制套管,并且应用这个套管之后,还节省了打眼环节,直接通过挤压的方式就可以完成丝线固定。回到岗位后,张晓成迫不及待地用买来的夹钳、铝制套管等材料,开始了新的试验。当把 套在丝线的那一刻,他就感觉到了成功的曙光,当用压力钳紧固的时候,他高兴地跳了起来,终于成功了!更重要的是整个更换过程还不到5分钟。应用实践后,新旧丝线能够牢牢地紧固在一起,就跟没有节点似的一股劲便穿过了喂丝机,效果出奇得好,避免了因铝线突出而造成大批量换线的情况,还被公司评选为第三季度“金点子”,每年可节约生产成本10余万元。
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编辑:杨贺
文字:薛超杰王艳军
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